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钻孔到位。 公司推广钻机升级为ZDY-4500履带式钻机和液压ZDY-1200S钻机,不仅大大提高了施工效率,而且取得了良好的成孔效果; 钻孔直径由原来的94mm扩大到113mm,提取效果更好; 坚持采用“一孔一视频”、“一巷一台”,建立气体钻井实施管理台账和记录,实现井下原始记录、钻井现场验收报告和钻井视频“三比对”,形成完善的气体钻井实施管理台帐和记录。督促有效落实区域瓦斯抽采综合管理制度。
空穴反转。 该公司要求所属矿山安装随钻测斜设备,对已完成的排水防突钻孔与排水防突专项设计、排水达标评价、实际防突措施进行对比反演。 利用钻孔真实轨迹,进一步验证瓦斯钻孔是否按照设计施工、抽采符合性评价参数是否准确、防突措施是否有效,并及时补充和实施补充措施根据验证结果的方式。
密封严实。 公司优化了“两块、一注、一排”封孔工艺。 将孔内3m整治段改为封堵段,防止钻孔处气体溢出; 加强封孔注浆管理,准确配比注浆水泥,坚持管理人员现场监督考核; 创新实施“DN150管汇”连接孔,连接孔管接头数量由15个减少至6个;三季度优化“DN150管汇”工艺,连接孔管接头数量由15个减少到6个; 6至3,并在接头处采取气密措施,增大萃取流量和萃取浓度。
让水流动。 公司合理安装和改进排水装置,不断优化排水系统。 今年以来,瓦斯抽放支管各低洼点、拐角处、温度变化点均安装了自动排水器。 管道顺畅,阻力减少,使煤层中的游离瓦斯顺利进入钻孔。 钻孔附近煤层瓦斯压力降低,同时高压区附近的瓦斯向低压区移动,钻孔的抽采半径相应增大,最大限度地实现抽采。
抽烟时间长。 公司增加采样检测人员数量,加强检测人员的培训、教育和管理。 坚持钻孔施工完毕后立即封孔并连续抽水,并检测钻孔初始浓度,并在72小时内进行第二次浓度测试。 发现新连续抽水钻孔提取数据异常,立即进行通孔处理。 当钻孔抽水浓度下降到10%以下或出现急剧衰减时,进行通孔工作,保证每个钻孔都能实现长期排水。
严格管理。 公司每周对所有钻孔进行全面检查和检查,测量钻孔的瓦斯抽采浓度、负压、流量、一氧化碳参数,并通过钻孔、堵漏等手段处理异常钻孔。 每周,瓦智克与流区管理人员共同对整个矿井瓦斯抽放系统进行检查,发现问题及时处理。
通过采取多种措施,瓦斯抽采效果大大提高。 今年以来,单孔初始浓度达到70%至90%,有效排水时间由原来的1个月延长至3个月,实现了瓦斯零超标的目标。